پديد آورنده :
زائري، محمدرضا
عنوان :
مطالعه آزمايشگاهي آشام خودبه خودي آب كم نمك در ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
گرايش تحصيلي :
مهندسي شيمي پيشرفته
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي شيمي
صفحه شمار :
دوازده، 101ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
ص. ع. به فارسي و انگليسي
استاد راهنما :
حميدرضا شاهوردي، روح اله هاشمي
توصيفگر ها :
آشام خودبه خودي , آب كم نمك , تأثير رقيق سازي آب دريا , تاثير اشباعيت اوليه آب , سنگ كربناته
استاد داور :
عليرضا خزعلي، مرتضي طبائي
تاريخ ورود اطلاعات :
1395/12/15
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
چكيده فارسي :
چكيده همه مخازن نفت از جمله مخازن نفت كربناته پس از گذشت مدت زماني از برداشت دچار افت توليد ميشوند در صورتي كه داراي مقدار زيادي نفت هستند در مخازن كربناته به دليل نفت دوست بودن حجم زيادي از نفت به دام ميافتد كه بايد به شيوهاي نفت باقيمانده در اين مخازن را استحصال نمود جهت رسيدن به اين هدف از روشهاي متعدد ازدياد برداشت استفاده ميشود يكي از اين روشها تغيير ترشوندگي با استفاده از تزريق آب يوندار ميباشد آب تزريقي خواص سطحي سنگ مخزن را از حالت نفت دوست به آب دوست تغيير داده و از طريق رانش نفت باقيمانده در خلل و فرج سنگ باعث افزايش در برداشت ميگردد مطالعات گذشته نشان داده است كه روش تزريق آب كم نمك تابع عوامل مختلفي از جمله جنس سنگ غلظت يونها در آب تزريق غلظت يونها در آب به دام افتاده در مغزه وتراوايي و غيره است مطالعات آزمايشگاهي اندكي در خصوص مغزههاي كربناته در دسترس ميباشد به طوري كه اكثر مطالعات آزمايشگاهي تزريق آب كم نمك بر روي مغزههاي ماسه سنگي بوده است مطالعات صورت گرفته توسط ديگران با محوريت غلظت يونها در آب آشام به صورت مقايسهاي طرح گرديده است كارهاي آزمايشگاهي اندكي بر روي تأثير اشباعيت آب درون مغزه بر آشام آب كم نمك وجود دارد در اين پژوهش تأثير آب يون دار بر تغيير ميزان ترشوندگي با استفاده از روش آشام خودبهخودي در آموتسل بررسي گرديد آشام آب درياي رقيق شده باعث بهبود توليد نفت از مغزه ميشود با رقيق سازي آب دريا توليد نفت از مغزه افزايش داشت ولي با رقيق سازي خيلي بيشتر آب دريا توليد نفت كاهش يافت بيشترين توليد نفت از مغزه در آشام با آب درياي 02 برابر رقيق شده به دست آمد دما نيز به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر آشام خودبهخودي آب كم نمك در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت در اين مطالعه مشخص گرديد كه افزايش دما از عوامل مؤثر در توليد نفت از مغزه ميباشد تأثير آب همزاد بر مغزه كربناته كم تراوا و با تراوايي باال مقايسه شد ميزان توليد نفت از مغزه كم تراوا در حضور آب همزاد بيشتر از مغزه رخنمون سطحي با آب همزاد بود وجود آب همزاد در مقايسه با عدم حضور آب همزاد نشان داد كه توليد نفت در حضور آب همزاد بيشتر ميشود در آشام خودبهخودي با آب كم نمك اين نتيجه حاصل شد كه با افزايش بيش از اندازه ميزان اشباعيت آب در مغزه بازيابي نفت از مغزه بهبود نمييابد در ادامه آشام بر روي مغزه ماسهاي انجام شد كه نشان داد مغزه ماسهاي نسبت به مغزه كربناته توليد نفت بيشتري را ايجاد ميكند و علت آن ميتواند وجود ذرات رس و تراوايي زياد در مغزه ماسه سنگي باشد جهت بررسي مكانيسم تبادل يوني و ديگر مكانيسمها اندازهگيري pH و غلظت هر يون در ابتدا و انتهاي هر آزمايش صورت گرفت كلمات كليدي آشام خودبهخودي آب كم نمك تأثير رقيق سازي آب دريا تأثير اشباعيت اوليه آب سنگ كربناته
چكيده انگليسي :
Experimental Study of Low Salinity Spontaneous Imbibition for Enhanced Oil Recovery of Carbonate Resevoirs Mohammad Reza Zaeri mr zaeri@ce iut ac ir January 15 2017 Department of Chemical Engineering Isfahan University of Technology Isfahan 84156 83111 IranDegree Master of Science Language PersianSupervisores 1 Hamidreza Shahverdi hr shahverdi@cc iut ac ir 2 Rohollah Hashemi rhashemi@cc iut ac irAbstractThe recovery of the oil reservoirs in particular carbonate reservoirs decreases gradually after several years andincredible oil remains in the reservoir This is due to the fact that the inherent energy oil expansion solutiongas drive aquifer drive of reservoirs reduces by production Hence the enhanced oil recovery techniques EOR are employed to mobilize and produce the residual oil in the reservoirs One of most common usedEOR methods is low salinity water injection where the salinity of the water is improved to enhance the oilrecovery The dominant mechanism in this method is that the injected brine interacts at the rock oil brinesurface such that the wettability alters towards the brine Previous studies have shown that low salinity waterinjection is function of several factors such as rock type the composition of the injected water the amount ofirreducible water saturation etc The experimental studies of the carbonate rocks are less available In this research several spontaneous imbibition test was carried out using carbonate rocks in presence of lowsalinity water at the various rock and fluid conditions in order to investigate the impact of various parameterson the oil recovery The results indicated that the diluted sea water can improves the oil recovery The highestrecoveries obtained the optimum salinity of 20 times diluted sea water This experimental study indicated thepositive effect of the increasing temperature on the oil recovery The imbibition tests revealed that the amountof connate water saturation in the core can positively affect the imbibition rate and subsequently increases theoil recovery The impact of rock permeability was also investigated on the oil recovery during spontaneousimbibition The oil recovery improved in the low permeable core compared to the high permeable rock sample In order to examine the impact of the rock type one test was performed using the sandstone core sample andthe results was compared against the carbonate rock at the same salinity of the brine The results demonstratedhigher oil recovery from the sandstone rock than the carbonate sample The ion concentration and PH of thebrine were measured at the beginning and end of each test in order to analyse the ion exchange and othermechanisms occurring during spontaneous imbibition Key WordsSpontaneous Imbibition Low Salinity Sea Water Dilution Effect Initial Water SaturationEffect Carbonate Rock
استاد راهنما :
حميدرضا شاهوردي، روح اله هاشمي
استاد داور :
عليرضا خزعلي، مرتضي طبائي