شماره مدرك :
14808
شماره راهنما :
1409 دكتري
پديد آورنده :
محمدخاني، سميرا
عنوان :

بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته با روش تزريق آب كم نمك

مقطع تحصيلي :
دكتري
گرايش تحصيلي :
مهندسي شيمي
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
سال دفاع :
1398
صفحه شمار :
يازده، 135ص. :مصور،جدول،نمودار
استاد راهنما :
محسن نصراصفهاني ، حميدرضا شاهوردي
واژه نامه :
ازدياد برداشت نفت با تزريق آب هوشمند، استفاده از يونهاي مختلف با انحلال نمكها در آب
توصيفگر ها :
ازدياد برداشت نفت , تزريق آب هوشمند , روش آب كم نمك , مخازن كربناته
استاد داور :
روح الله هاشمي ، محسن محمدي ، نادرفتحيان پور،مسعود رياضي
تاريخ ورود اطلاعات :
1398/05/05
كتابنامه :
كتابنامه
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي
دانشكده :
مهندسي شيمي
تاريخ ويرايش اطلاعات :
1398/05/05
كد ايرانداك :
2550462
چكيده فارسي :
چکیده در این پژوهش بخش اول از آزمایشها به بررسی اثر آبهمزاد بر ازدیاد برداشت نفت به روش آب کمنمک از مخازن کربناته اختصاص دادهشد این بخش با آنالیز محلولهای خروجی از آزمایشهای سیالبزنی و معرفی مکانیزمهای مربوطه همراه است کاهش یون کلسیم و افزایش یون منیزیم در خروجی نشان از تبادل یونی در این آزمایشها بود یون منیزیم خروجی از ترکیب شدن آب تزریقی و آب همزاد و همچنین جدا شدن یون منیزیم از سطح سنگ کربناته دولومیت میتواند حاصل شود انحالل سطح سنگ کربناته تنها در زمان تزریق آب کم نمک با شوری کمتر از 0003 پیپیام مشاهده شد در بخش دوم آزمایشها به بررسی یون بیکربنات به عنوان یون موثر در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته پرداخته شده است تماس نفت و محلول برای دانستن شوری بهینه محلول انجام شد آزمایشهای سیالبزنی بر روی مغزه همگون و ناهمگون انجام شد افزایش افت فشار در مغزه همگون نشان از کاهش تراوایی به دلیل گرفته شدن منافذ مغزه بود مهاجرت ذرات ریز و شکلگیری امولسیون که منجر به انحراف جریان تزریقی به سمت منافذی که مورد سیالبزنی قرار نگرفته اند میشود در میان مکانیزمهای پیشنهادی است انجام سیالبزنی بر روی مغزه ناهمگون با افزایش قابلتوجه برداشت نفت همراه بود آنالیزهای مربوط به این بخش برای بررسی برهمکنشهای بین نفت محلول و سنگ کربناته مورد استفاده به طور گسترده انجام شد برای بررسی دقیق این موضوع ساختار امولسیون شکل گرفته از شوری بهینه زیر میکروسکوپ Cryo SEM مشاهده شد با افزایش دمای نمونه و تبخیر آب شکلگیری امولسیون آب در نفت نتیجه گیری شد همچنین اندازهی ذرات امولسیون در زیر میکروسکوپ بزرگتر از اندازهی حفرات مغزه دیدهشد این واقعیت مکانیزم انحراف جریان را تایید میکند در امتداد بررسی برهمکنشها کششبینسطحی بین محلول بیکربنات در شوریهای مختلف و نفت در فشار مخزنی و دماهای مختلف بررسی شد دما اثر زیادی بر کششبینسطحی محلولها نشان داد که علت آن با استفاده از نرمافزار Scale CERE تولید دیاکسیدکربن معرفی شد در بخش انتهایی این پژوهش به مدلسازی آزمایشهای سیالبزنی پرداخته شد در این بخش با استفاده از رابطه لت Let نمودارهای تراوایی نسبی آب و نفت برای آزمایشهای سیالبزنی مرحله اول انجام شد صحت توابع تراوایی نسبی و فشار مویینه با تطابق دادههای آزمایشگاهی افت فشار دوسر مغزه و برداشت نفت با مدل ارائه شده بررسی شد تاثیر تغییر شوری آب تزریقی و درصد و شوری آب همزاد در تغییر نمودارهای تراوایی نسبی آب و نفت با بکارگیری مدل ارائه شده مشاهده شد یازده
چكيده انگليسي :
135AbstractIn this study the first set of experiments were done to investigate the impact of low salinitywater flooding on limestone core plugs In this section the effluents from core floodingexperiments has been analysed to find out the related mechanism while enhancing in oilrecovery EOR was observed Reduction in Ca2 and increment in Mg2 ion in the effluentshowed ioin exchange during EOR The Mg2 ion content in the effluent may caused by mixingthe injection brine with connate water as well as detaching the ion from dolomite in the rock Rock dissolution as a mechanism was observed during injection of low salinity brine salinity 3000 ppm In the second part of experiments the effect of bicarbonate as the determiningpotential ion has been investigated Oil and brine contact test has been done as well Coreflooding experiments have been conducted on homogeneous and heterogeneous core plugs Inceasing the pressure drop across the homogeneous core plug showed permeability reduction The same scenario has been done on heterogeneous core plug and increase in oil recovery wasobserved Fines migration and emulsification which was followed by flow diversion to un flooded zones were among introduced mechanisms The related analyses to see the interactionsbetween oil brine and rock sample has been done in this session Also the emulsion structurewas observed under Cryo SEM microscope The droplet size was in the bigger size around 300micrometer This size is enormeously higher than the carbonate core pore size which approveflow diversion using fractured core plug The interfacial tension between differentconcentration of bicarbonate solutions and North sea crude oil were conducted as well Themeasurements were conducted at 200 bar and different temperatures Temperature showedpositive effect on IFT reduction of bicarbonate solutions While for formation water seawaterand deinonized water 60 C was the threshold until that IFT was reduced and any moreincrease in temperature resulted in higher IFT Using Scale CERE softeware and calculatingthe amount of CO2 higher salinity and temperature showed releasing more carbondioxide Ina part of the study predicting relative permeability and capillary pressure curves were achived LET and Skjaeveland correlations were used and the parameters were achived by introducingobjective function The parameters of correlations were corrected by matching oil recovery andpressure drop data from first set of core flooding experiments
استاد راهنما :
محسن نصراصفهاني ، حميدرضا شاهوردي
استاد داور :
روح الله هاشمي ، محسن محمدي ، نادرفتحيان پور،مسعود رياضي
لينک به اين مدرک :

بازگشت