شماره مدرك :
20603
شماره راهنما :
17720
پديد آورنده :
شاه قدمي، حنانه
عنوان :

بررسي روش هاي تشويه مغناطيسي در فرآوري تيتانومگنتيت جهت توليد آهن و تيتانيوم

مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
گرايش تحصيلي :
فرآوري مواد معدني
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
سال دفاع :
1404
صفحه شمار :
دوازده، 57ص. : مصور، جدول، نمودار
توصيفگر ها :
تيتانومگنتيت , تشويه احيايي , تشويه مغناطيس , بستر ثابت
تاريخ ورود اطلاعات :
1404/08/03
كتابنامه :
كتابنامه
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن
دانشكده :
مهندسي معدن
تاريخ ويرايش اطلاعات :
1404/08/07
كد ايرانداك :
23176517
چكيده فارسي :
افزايش هزينه¬ها¬ي بازيابي مگنتيت از سنگ آهن و كاهش ذخاير سنگ معدن تيتانيوم، موجب افزايش تمايل صنعت متالورژي به بهره¬برداري از منابع جايگزين مانند كانسنگ¬هاي تيتانومگنتيت شده است. براي فرآوري اين كانسنگ¬ها، دو فناوري اصلي شامل كوره بلند و احياي مستقيم مورد استفاده قرار مي¬گيرند كه هريك داراي مزايا و محدوديت¬هاي خاص خود هستند. در اين ميان، انتخاب روش¬هاي پرعيارسازي بايد با در نظر گرفتن حداقل اثرات زيست محيطي انجام شود. يكي از گزينه¬هاي مناسب از منظر زيست محيطي، فرآيند تشويه احيايي در راكتور بستر ثابت است. در اين مطالعه، فرآيند تشويه احيايي كانسنگ تيتانومگنتيت با استفاده از گاز متان به عنوان عامل كاهنده در يك بستر ثابت مورد بررسي قرار گرفته است. شرايط عملياتي شامل دماهاي اوليه 550 و 650 درجه سانتي¬گراد، دماهاي ثانويه 800، 900 و 1000 درجه سانتي¬گراد، دبي¬هاي گاز 1 و 2 ليتر بر دقيقه، و اندازه ذرات كمتر از 37 ميكرون مي¬باشند. پس از انجام عمليات احيا، جدايش مغناطيسي با شدت پايين جهت افزايش عيار آهن و حذف ناخالصي¬ها به كار گرفته شد. نتايج نشان داد كه در شرايط بهينه تشويه احيايي در دماهاي مختلف، عيار آهن به 79/54 درصد و عيار دي¬اكسيدتيتانيوم به 91/7 درصد رسيد. در بررسي دبي¬هاي گازي مختلف، بيشينه عيار آهن 45/59 درصد و عيار دي-اكسيد تيتانيوم 02/7 درصد حاصل شد. همچنين، جدايش مغناطيسي با شدت پايين توانست عيار آهن را به 38/61 درصد و عيار دي-اكسيدتيتانيوم را به 17/7 درصد افزايش دهد.
چكيده انگليسي :
The increasing cost of recovering magnetite from iron ore an‎d the decline in titaniumore have led to a growing interest in alternative sources within the metallurgical industry, such as titanimagnetite ores. The technologies utilized for processing titanomagnetite ores include blast furnace an‎d direct reduction methods, each of which has its own advantages an‎d disadvantages. The use of high-grade methods should result in minimal environmental pollution. One environmentally safe method is the reduction roasting technique using a fixed bed reactor. In this study, the reductive roasting process was investigated using methane gas as the reductant, with initial temperatures of 550◦C an‎d 650◦C, secondary temperatures of 800◦C,900◦C an‎d 1000◦C, an‎d gas flow rates of 1 liter/min an‎d 2 liter/min. Low-intensity magnetic separation was performed on particle sizes below 400 mesh in a fixed bed reactor. Ln reductive roasting at different temperatures, we achieved an iron grade of 54.79% an‎d a titanium dioxide grade of 7.91% at the optimum temperature. Ln reductive roasting with varying flow rates, we attaind an iron grade of 59.45% an‎d a titanium dioxide grade of 7.02% at the optimum flow rate. Additionally, in low-intensity magnetic separation, we reached an iron grade of 61.38% an‎d a titaniumdioxid grade og 7.17%.
استاد راهنما :
مهدي نصيري سروي
استاد مشاور :
محمدرئوف حسيني
استاد داور :
علي احمدي عامله , مهدي احمديان
لينک به اين مدرک :

بازگشت